今年以来,新钢集团党委书记、董事长刘建荣多次强调,公司今年双基管理采取全新模式推进,主题将以创建精益产线为目标。开年的明确定调,目的就是通过精益产线创建,全面提升公司安全管理、质量管理、设备管理的水平。

热轧故障时间下降853分钟
设备顺行是生产稳定的首要保证。在硅钢薄板事业部3月份的经营与绩效管理会上,设备管理室汇报的一组数据令人眼前一亮。3月份,热轧线故障时间较2月下降853分钟,下降幅度达30%。
设备故障问题从事后处理向事前预防演变,尤其是关键设备等级事故的发生时间大大降低。数据显示,3月份大于60分钟故障时间仅为142分钟。


热轧换辊时间突破10分钟
硅钢薄板事业部设备管理室主任师张立明告诉记者,在热轧工序,每月换辊大约200次,每次需耗费16.58分钟。今年4月,热轧换辊时间首次被控制压缩在10分钟内,创历史最好成绩。而节约下来的每一分钟,热轧工序就可多轧大数10吨的钢板。
现在,热轧作业区的换辊平均时间已由去年的17分钟压缩至10分钟,3月份最快10分20秒即可完成一次换辊作业,平均每次换辊下降0.16分钟。


冷轧连退成材率提升0.58%

截至目前,硅钢薄板事业部的7条精益产线均完成创建方案编制,围绕二十辊轧机、常化线、连退线等生产线的基础知识、故障处理,制作了16节单点培训提升课,涵盖轧钢工、主操、清晰涂层工、卸卷工、发运工、行车工等多个工种。
“精益”文章,大有可为。期待硅钢薄板事业部通过精益产线的创建,为新钢打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业绽放更多智慧光芒。







